工艺方面,郴州钻石钨全面推行低成本的苏打压煮工艺,并通过沟通交流,督促上游企业减少浮选药剂使用量,前后端共同努力,成功攻克精矿分解效果不佳的难题;经优化工艺流程,车间各岗位极大地提升了工作效率,特别是冷冻结晶岗位,以前一天只能处理两批材料,现在一天能够处理五批材料。针对原料品味低、杂质多的问题,郴州钻石钨积极开展相关实验,创造性地研究出柿竹园公司、远景钨业和新田岭钨业三家企业原料“2+1+2”的干湿搭配方式,不仅稳定了钨矿品位,同时将各矿山矿源不稳定因素降到最低,分解更为稳定,从而更好地控制了各项杂质指标。
数据显示,在2020年4月和5月份应用于生产后,4月份钨矿平均品位44.3%,自产APT974吨,金属回收率96.9%,5月份钨矿平均品位46.96%,自产APT975吨,金属回收率97%,达到钨冶炼行业领先水平。
五月份郴州钻石钨在上游钨精矿原料下降十度的不利条件下,成功实现氟盐渣中含钨量同比降低47%,黑钨渣中含钨量同比降低22%,苏打渣中含钨量同比降低18%,净化渣中含钨量同比降低36%,四类渣中钨金属含量均为公司历史最佳水平。
能耗方面,郴州钻石钨从更换照明LED灯、将厂区内大功率电机改造成变频控制、淘汰和停用高能耗用电设备以及改进生产工艺等方面着手,将电能单耗从2016年11月的2097.77千瓦时降低至目前的不到800千瓦时,极大地降低了生产成本。
创新方面,牢固树立创新意识,以实施全方位的小改小革来深挖内部潜力,实现降本增效。郴州钻石钨党委立足当前,着眼于长远,紧盯经济技术指标,进一步组织技术人员攻关研究,从盘活库存、降低资金占用、减少材料费用等方面入手,积极探索新形势下做好企业钨冶炼升级工作的有效途径。通过牢牢抓住“精益管理”这一利器,企业发动全体职工集思广益,创新工作方式。截至六月初,该企业共征集精益管理提案项300余条,完成252项,为消除浪费、降本增效发挥了积极作用。
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